“降本增效、挖潛創(chuàng)效”專欄
今年以來,大佛寺礦全面踐行“四種經(jīng)營理念”,以精細化管理為抓手,以技術創(chuàng)新為驅(qū)動,從系統(tǒng)優(yōu)化、工藝改進、設備運維、資源利用等多維度挖掘降本“金點子”,打出增效“組合拳”,持續(xù)提升經(jīng)營管控水平,為礦井高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。

系統(tǒng)優(yōu)化“擠水分”,設計源頭降損耗。該礦精準把握4煤與4上煤聯(lián)合布置規(guī)律及小煤柱巷道變形特征,創(chuàng)新推行“相鄰工作面外圍系統(tǒng)共用”模式。通過優(yōu)化同采區(qū)同翼工作面布局,將相鄰工作面的聯(lián)巷、風橋、溜煤眼等外圍系統(tǒng)復用,有效降低巷道群應力集中效應。41204回順共用41202運順外圍系統(tǒng),減少306m巷道掘進,節(jié)約費用142.16萬元。堅持“一面一策、一巷一策、分段支護”的差異化理念,根據(jù)圍巖條件、巷道用途及服務時間動態(tài)優(yōu)化支護參數(shù)。在40216泄水巷支護中,合理優(yōu)化異形鋼帶組合護表,在保障支護安全的前提下,延米單價降低118.2元,累計節(jié)約11.82萬元,讓每一分支護投入都精準“落地”。

技術創(chuàng)新“提效能”,動態(tài)管理降成本。該礦創(chuàng)新應用“邁步式排水系統(tǒng)”,破解傳統(tǒng)工作面排水設備閑置難題。依據(jù)巷道層位特征與水倉布置,回采前僅在巷道最里側2個水倉安裝水泵,回采過程中隨里側水倉進入切眼,將水泵移至外段水倉循環(huán)使用。4034上09工作面10個水倉通過該模式減少水泵使用24臺,直接節(jié)約72萬元,實現(xiàn)排水設備“按需投放、動態(tài)周轉(zhuǎn)”。針對頂板支護損耗問題,該礦以W形托板替代傳統(tǒng)蝶形托板,有效解決了蝶形托板因應力疲勞開裂導致的支護強度下降問題。2-7月,該礦累計使用W形托板67600塊,累計降本80.51萬元,在強化支護安全的同時實現(xiàn)“降本雙贏”。

自主創(chuàng)效“挖潛力”,運維升級省開支。設備維修是降本增效的“關鍵戰(zhàn)場”。該礦第二套快速掘錨成套裝備已累計掘進6800米,部件磨損嚴重。為規(guī)避返廠維修的高額成本,該礦邀請廠家技術人員現(xiàn)場指導,自主完成易損件更換、配合尺寸修復等工作,使設備恢復正常運行。原本400萬元的返廠維修費用,通過自主維修僅支出180萬元維修費及80萬元配件費,節(jié)省成本140萬元,走出了“自主維修降本”的新路徑。在用電管理上,該礦精準利用峰谷電價差異,將排水泵等大型設備用電時段集中在低谷段(23:00-7:00)。因谷段電價較平段下降63%,1-7月共節(jié)省電費40.89萬元。8月初,該礦積極跟進國家電價政策,將洗煤廠和跨河棧橋檢修由原來8點班檢修調(diào)整到每天16:00—23:00,讓“錯峰用電”成為降本“隱形利器”。

資源利用“增價值”,精細運營創(chuàng)效益。在洗選環(huán)節(jié),該礦推行“優(yōu)先脫粉+煤泥破碎摻配”精細化模式,通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、高效運行脫粉車間,在保障商品煤質(zhì)量的前提下減少煤泥產(chǎn)量。1-7月累計減少煤泥8.95萬噸,經(jīng)摻配增值創(chuàng)造經(jīng)濟效益3037萬元,讓“邊角料”變身“效益源”。創(chuàng)新使用Φ600mm負壓可縮風筒替代傳統(tǒng)上隅角瓦斯抽采Φ450PE管,在確保抽采效果的同時大幅降低成本。1-7月已節(jié)約PE管4760米,創(chuàng)造效益730.7萬元,全年預計節(jié)約8870米,增效1361.63萬元,實現(xiàn)安全與效益雙提升。
從系統(tǒng)復用的“空間節(jié)約”到工藝優(yōu)化的“細節(jié)摳省”,從自主維修的“成本壓縮”到資源增值的“效益提升”,大佛寺礦以實打?qū)嵉慕当境尚й`行陜煤集團“四種經(jīng)營理念”。下一步,該礦將持續(xù)深挖降本潛力,讓每一個“金點子”都轉(zhuǎn)化為發(fā)展實效,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢“效益基石”。(田文龍)
編輯:達文娟


