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近日,從大佛寺礦4034上09工作面傳來振奮人心的捷報——該礦引進“掩護架+TYH-630C型液壓支架調移裝置”回撤新工藝,歷時15天圓滿完成176臺液壓支架回撤任務,安全風險顯著降低,成功破解了長期以來采面設備回撤制約礦井接續和效能提升的“卡脖子”難題,為礦井高質量發展注入強勁動力。
科技攻關破局,新工藝成功應用。采面設備回撤是礦井生產接續的關鍵環節,尤其是采煤工作面設備的回撤工期,直接影響內圈系統封閉進度,關乎礦井整體生產效能。此前,該礦一直采用“掩護架+單體液壓支柱+絞車”的傳統回撤工藝,不僅勞動強度大、工序銜接繁瑣,更存在鋼絲繩脫鉤、斷繩傷人等安全風險,成為制約礦井高效接續的“痛點”問題。為破解這一難題,該礦秉持“科技興安、科技興企”理念,組建專項技術攻關小組,經過多方調研、反復論證,最終決定購置TYH-630C型液壓支架調移裝置,創新采用“掩護架+TYH-630C型液壓支架調移裝置”回撤新工藝,并在4034上09工作面開展試點應用。

多維效率提升,刷新回撤成績單。新工藝的應用帶來了全方位的效率變革。在裝備工效方面,傳統工藝每個小班僅能回撤4臺液壓支架,一個圓班回撤12臺,且單臺設備拆除管路、調架轉向等流程需耗時2小時;新工藝投入使用后,每小班回撤量提升至5臺,圓班回撤量達15臺,作業流程進一步優化,設備周轉效率顯著提高。在單元工效上,傳統工藝每回撤1臺支架需6人協同作業,而新工藝僅需3人即可完成,通過人員優化配置,直接減少50%的作業人員,工效實現翻倍增長。輔助運輸工效方面,針對4034上09工作面22公里的往返運輸距離,該礦在4煤西翼2#輔運大巷8#聯巷至9#聯巷之間施工450米地坪優化運輸路線,同時投入3輛WCJ65Y支架搬運車,推行“大車司機動態對手交接班、人停車不停”的作業模式,確保運輸任務按班足額完成。
工藝創新、組織優化、管理順暢,為整體回撤效率提升夯實了基礎。數據顯示,176臺液壓支架回撤工期從傳統工藝的17天縮短至15天,整體效率提升13.3%,為礦井后續生產接續贏得了寶貴時間。

遠程監護操控,實現安全效率雙提升。除了效率提升,新工藝的安全成效也令人矚目。該工藝開創了液壓支架“無人”作業回撤的先河,在回撤作業15—20米危險范圍內實現無人操作,通過在掩護架和待撤液壓支架上搭載專用裝置,實現設備自動拉移,操作人員只需遠程遙控即可完成作業,徹底將現場作業人員從危險作業環境中解放出來。同時,新工藝淘汰了絞車輔助拉移環節,從源頭消除了鋼絲繩脫鉤、斷繩等潛在傷人風險;職工勞動模式從繁重體力勞動轉變為設備監護與遠程操控,有效降低了職業病患病概率,實現了安全與效率的雙重提升。
“以前回撤支架,我們6個人圍著一臺設備忙,既要操作絞車又要打設單體支柱,累不說還得時刻提防安全風險。現在有了新設備,3個人遠程操控就能完成,安全又省力!”參與回撤作業的生產準備隊職工閆海波深有感觸地說。
此次新工藝的成功應用,是大佛寺礦踐行“科技興安、科技興企”理念的生動實踐,充分彰顯了智能化技術在礦井生產中的核心支撐作用。該礦將持續總結4034上09工作面應用經驗,打造適應復雜地質條件的智能調移系統,為礦井高效生產接續提供更堅實的技術保障,助力企業實現高質量發展。(龔小強)
編輯:達文娟


