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四種經營理念“金點子”實踐案例(2026年第2期)
發布時間:2026-05-26 16:25:47     作者:綜合報道   瀏覽量:725   分享到:

為認真貫徹落實陜煤集團“提質增效年”工作部署,引導全體干部職工持續深耕四種經營理念,將其融入日常工作、轉化為實際行動,根據公司《關于深化開展“四種經營理念”落地提升專項行動的通知》要求,自4月份開始,公司在2025年“金點子”征集活動取得豐碩成果的基礎上,繼續開展四種經營理念“金點子”征集,引導廣大干部職工立足崗位學習思考,為公司降本增效建言獻策,并對已成型的“金點子”案例成果進行回頭看,以實際行動和務實成效為公司降本增效工作做出貢獻,全力打好經營“攻堅戰”。

大佛寺礦:ZX型皮帶轉向裝置應用

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具體內容:根據大佛寺礦40205回順掘進工作面的巷道設計要求,回順外圍系統拐正巷掘進期間存在兩處連續轉彎,按照現有工藝要求,需安裝一部40T刮板輸送機實現煤流轉向。為節支降耗,5月初,該礦在40205回順外圍系統拐正巷掘進段安裝了一套ZX型皮帶轉向裝置,實現皮帶機轉向,減少了一部運輸設備的安裝。

實施效果:設備安裝投用后,相較于原40T刮板輸送機方案,減少了3名專職維護人員配置,每日可節省設備檢修時間約2小時,省去一臺55kw電機的持續運行,煤流輸送效率提升12%,運行期間未發生膠帶跑偏、卡滯等故障,設備運行故障率較刮板輸送機降低60%。預計全年可節省人工費約13.44萬元,節約電費約7.54萬元,共計節約成本20.98萬元。

胡家河礦:引進新型應急廣播裝置

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具體內容:胡家河礦在井下應急通信系統升級中,引入KXT23.1型智能應急廣播終端。該終端采用本安型電路與分布式架構,自重輕、防護等級高,適應井下高濕、粉塵環境。支持18V供電及RS485通信,兼容KXT22系列分機與華寧喊話器,可根據供電方式靈活選擇共地或非共地連接。終端還可聯動顯示牌與聲光報警器,實現廣播終端、沿線分機、聲光報警器及攝像頭的協同工作。

實施效果:采用新型應急廣播裝置后,單個設備成本由1.3萬元降至1.2萬元,維護成本由0.35萬元降至0.12萬元,設備平均使用年限延長2.5年,單設備維護人工成本降低0.1萬元。綜合測算,單個設備每年節約費用約0.43萬元,整體經濟效益與運行可靠性顯著提升。

小莊礦:40208膠帶順槽幫部張拉式高預緊力長錨桿應用

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具體內容:小莊礦40208膠帶順槽幫部原采用Φ21.8×3500mm錨索進行支護,間排距1000×900mm,每排4根錨索,2-4月份巷道共掘進385m,需施工錨索3422根,每套錨索材料成本183.88元,材料成本共計629278元。

為提高施工效率,節約成本,小莊礦在滿足支護條件的情況下,采用張拉式高預緊力長錨桿支護,將幫部第二、三、四根Φ21.8×3500mm錨索優化為Φ22×3500mm的張拉式預緊力長錨桿。

實施效果:2-4月份385m巷道幫部共計替換錨索2567根,張拉式高預緊力長錨桿每套成本133.03元,材料成本341488元,較原設計節約材料成本130532元。

文家坡礦:引進KTW139E礦用本安型無線基站

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具體內容:文家坡礦立足井下實際需求,經過深入調研分析,優化設備選型,引進KTW139E礦用本安型無線基站。該新型基站集交換機、人員定位、4G基站功能于一體,各項性能滿足使用要求,在保障安全的前提下,實現了功能融合,大幅降低了設備投入成本。

實施效果:目前,該新型融合基站已安裝投用5臺,每臺較原分散安裝方案節省成本3.87萬元,經現場運行測試,信號覆蓋效果良好、通訊傳輸穩定,具備推廣價值。該礦全年計劃新增該型號融合基站10臺,預計節約成本38.7萬元。

孟村礦:帶式輸送機煤流控制系統應用

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具體內容:孟村礦針對403盤區帶式輸送機長期固定帶速運轉,導致電能資源浪費問題,自主創新帶式輸送機煤流控制系統,實現了帶式輸送機基于運煤量的自動化速度調節,有效減少了設備在高負荷狀態下的無效磨損,延長了設備使用壽命,降低了電能消耗。

實施效果:403盤區膠帶巷帶式輸送機采用3臺710kW電機驅動,電壓等級為1140V。皮帶高速運行時,速度為4m/s,實際電流為280A,單臺電機每小時耗電量約442度。皮帶低速運行時,速度為2m/s,實際電流為110A,單臺電機每小時耗電量約170度。安裝煤流監測調速系統后,403盤區帶式輸送機每天以2m/s速度運行時長約為3小時,可節約電量2448度,1-9月預計節約電量616896度,按照平時段平均單價0.51度/元計算,可節約電費31.46萬元。 

文家坡發電公司:啟備變及發變組故障錄波器零序通道創新改造

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主要內容:啟備變與發變組故障錄波器是電力系統故障診斷、繼電保護分析的核心設備,電流采集通道完整性直接關系系統安全。文家坡發電公司現有設備僅配置三相電流通道,零序電流通道未規范接入,故障分析依賴發電機中性點零序CT單一數據源,易出現故障誤判、定位偏差、排查滯后問題,不符合繼電保護雙重化、冗余化原則。

實施效果:該公司開展零序電流通道改造,通過核對圖紙、梳理接線、編制安全措施,采用等電位短封+精準改接模式,規范接入零序電流信號,構建三相+零序電流完整采集體系,多維核驗改造質量。改造后,零序電流精準采集上傳,故障判斷準確率由75%提升至98%以上,排查時間縮短,規避單一數據源失效風險,實現故障事前預警,防范接地隱患。改造無需新增硬件,成本低、易復制,保障了電氣系統穩定運行。

生產服務中心:巧改焊機導向裝置 材料降本顯成效

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具體內容:全自動懸臂式焊接設備的送絲裝置安裝固定于懸臂橫梁之上,焊接送絲運行頻繁出現卡滯現象,對焊接作業造成了一定影響。中心通過選用4mm鋼板為原材料,以焊把固定端為基準,采用漸變半徑的延伸至導向圓弧方式,從起始端的φ230mm逐步過渡至末端的φ650mm的圓弧結構,通過擴大焊把線纜彎折角度,有效解決了焊絲卡滯的問題。

實施效果:安裝導向裝置之后,焊絲卡滯現象得以消除。同時,降低了焊絲與焊把之間的摩擦,延長了焊絲更換周期,工作效率提升約13%。經過3個月的實際應用,效果良好,預計每年可實現降本增效6.38萬元。

鐵運分公司:裝車倉平煤臺優化改造

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具體內容:近年來,隨著礦區產能的增加,鐵運分公司大佛寺小莊站裝車倉混煤、塊煤兩倉平煤臺原有布局無法適配火車東側前行作業環境,清理車幫掉落積煤和煤炭中的雜物等作業需繞行,車輛頻繁調整,存在作業效率低、安全隱患突出等問題。分公司檢修人員通過對標學習,自主維修改造,將東側通行門與操作室原有結構、安全防護體系深度融合,優化現場作業通行路徑,構建適配火車東側前行的高效安全作業體系。

實施效果:優化改造后平煤臺作業實現從“動線繞遠、車輛頻調”到“直達作業、高效處置”的轉變,作業效率提升80%,車輛頻繁推進調整發生率下降98%,平均單列裝車作業時間縮短20%以上,也徹底杜絕了作業人員清掃積煤過程中滑倒、碰撞、高空墜落等安全隱患。

救援中心:瓦檢器氣體快速切換裝置

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具體內容:傳統瓦檢器在檢測瓦斯、二氧化碳兩種氣體時,需反復拔插外部藥品連接管。救援中心組織技術骨干對此進行專項攻關,在瓦檢器進氣口處加裝一個二分支分流器,其中一個與外部藥品管相連,另一個接上橡膠皮管,檢測時只需轉動各分支開關即可靈活切換氣體通路。同時,在外部藥品盒進氣口加裝單向氣體流通閥,確保藥品在非使用狀態下保持活性。

實施效果:氣體快速切換裝置的應用,使每次氣體切換時間由30-60秒縮短至5秒左右,大幅提升了工作效率。單向氣體流通閥的加裝,有效隔絕了藥品與空氣的無效接觸,鈉石灰藥品更換頻次降低約40%,減少了材料消耗。同時消除了因反復拔插導致的氣室進氣口松動、接口松弛等隱患,保障了儀器氣密性和檢測數據的準確性。該裝置改造成本極低,僅需幾十元即可完成一臺瓦檢器的改裝,實現了“小投入、大回報”。

電力公司:靶向治理除“濕”患

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具體內容:電力公司胡家河110kV站10kV配電室建在一樓,配電室下方連接電纜溝,在陰雨季節極易滲入潮濕空氣。該站10kV配電室濕度常年在70%RH以上,極端天氣下濕度峰值可達90%RH,易產生壁面凝露、潮氣返滲等問題,存在電氣絕緣擊穿、局部放電、線路故障等安全風險,影響安全供電。

實施效果:電力公司對電纜溝蓋板進行封堵改造,阻斷潮濕氣流的滲透。將10kV配電室劃分為配電區域和地下電纜溝道區域,利用分布式溫濕度傳感終端進行溫濕度在線采集,在兩處區域安裝智能除濕裝置、專用循環風機和靜音環流風機,通過強制對流通風加速密閉空間空氣置換,降低局部濕空氣滯留與冷凝聚集概率,有效將濕度控制在60%RH安全范圍內,消除設備因受潮引發的隱患。


編輯:達文娟