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近日,小莊礦在40306工作面施工的煤層定向長鉆孔順利終孔,鉆進深度突破951米,刷新礦井煤層定向鉆進孔深歷史紀錄,實現了超長距離煤層鉆探技術的突破性跨越。

在施工中,退鉆至924米處突發夾鉆難題,該礦聯合中煤科工西安研究院技術人員現場攻堅,成功完成鉆桿套銑作業,套銑深度達924米,一舉打破全國紀錄,不僅實現了煤層鉆探與災害治理技術的雙重跨越,更積累了超長孔段復雜工況處置的寶貴經驗。該鉆孔創新性融合“區域瓦斯預抽”與“地質構造精準探查”雙重功能,實現“一孔多用、一孔多職”,推進瓦斯治理精細化、地質災害精準防治取得技術突破,為礦井安全高效生產筑牢根基。
長期以來,煤層定向鉆進面臨成孔質量差、易塌孔、夾鉆等難題,尤其超長距離鉆進中,孔內鉆具受力復雜、巖屑循環不暢易引發夾鉆事故,處置不當會導致鉆桿斷裂、鉆孔報廢,制約施工效率,難以滿足瓦斯抽采與地質探查雙重需求,成為礦井災害治理提質增效的瓶頸。
為破解這一難題,該礦成立專項攻關小組,整合技術骨干,結合40306工作面地質條件,優化施工方案、改良工藝參數,制定完善的孔壁防護、鉆進導向及應急處置措施。突發夾鉆險情后,攻關小組通過分析地層數據、研判鉆桿受力,制定“分段套銑+精準打撈”方案,依托專業設備清理巖屑、松解鉆具,成功完成作業,形成了適配超長定向鉆孔的夾鉆應急處置流程,積累了可復制推廣的實戰經驗。
更為關鍵的是,本次施工突破傳統鉆探單一功能局限,通過精細化管理與技術創新賦能,賦予鉆孔“一孔多用”價值。鉆孔按預設軌跡精準鉆進,高效覆蓋瓦斯抽采區域,實現瓦斯規模化、高效化預抽。同時,依托隨鉆測量技術,實時采集伽馬、電阻率等地層參數,精準探查目標區域煤層厚度變化、斷層、褶曲等隱蔽地質構造發育情況,打破“鉆探、抽采、勘探”分段作業,形成“鉆進-抽采-勘探”一體化協同作業模式,大幅提升鉆探綜合效能。
此次施工成功,是該礦“精準治災、技術先行”理念的具體實踐,通過鉆孔軌跡精準控制、瓦斯抽采精準覆蓋、地質信息實時獲取,形成了一套完全適配礦井地質條件的“鉆探-抽采-探查”一體化工藝標準、施工流程及應急處置體系,有效提升瓦斯抽采效率、縮短治理達標周期,保障工作面平穩接續。(陳依琛 楊一帆)
編輯:雒磊磊


